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高爐煤氣鍋爐改造方案介紹

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高爐煤氣鍋爐改造方案介紹

燃燒的改造

鍋爐原來有4層共16只高爐煤氣燒嘴,改造將第一、四層燃燒更換為焦爐煤氣燒嘴,共兩層8只燃燒器,并相應更換煤氣管道、相應閥門儀表附件、點火裝置和就地控制箱等附件,二、三層高爐煤氣燃燒器利舊。

 

受熱面的改造

因焦爐煤氣熱值較高,焦爐煤氣鍋爐需要的受熱面少,現(xiàn)有鍋爐的受熱面相對過大,會導致如下情況:(1)因爐膛受熱面過大,導致爐膛出口煙氣溫度降低,過熱器換熱減少,過熱器蒸汽溫度比原來低,會達不到額定溫度,尤其在低負荷情況下更嚴重,本次改造需要增加過熱器受熱面積。(2)因焦爐煤氣中硫、水含量大,排煙溫度過低會對尾部受熱面產(chǎn)生嚴重的低溫腐蝕,因此需要將尾部省煤器受熱面減少,提高排煙溫度。

 

煤氣管道重新接引

由焦爐煤氣北環(huán)主管網(wǎng)至5#鍋爐架設DN800焦爐煤氣主管道,安裝蝶閥、盲板閥及相應計量裝置,按燃燒器設計要求安裝支管及四角管路、調(diào)節(jié)閥。

 

改造效果

(1)實施焦爐煤氣改造后,鍋爐運行狀況良好,各項運行參數(shù)符合要求,消除了高、焦爐煤氣直接摻混燃燒方式對鍋爐運行的不利影響。排煙溫度由改造前平均137℃,升高到平均153℃,大大緩減了鍋爐尾部受熱面的低溫腐蝕現(xiàn)象。

(2)改造后,有效消化了宣鋼焦爐煤氣的富余量,杜絕了焦爐煤氣放散引起的環(huán)境污染。

(3)減少了高爐煤氣燃用量,轉移到其他鍋爐消耗,提高了其他鍋爐蒸汽負荷,同時提高了自發(fā)電量。

(4)解決了現(xiàn)全燃高爐煤氣鍋爐存在的瓶頸問題,在高爐煤氣中斷的情況下可有效維持汽輪鼓風機正常運行,為宣鋼整體生產(chǎn)穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。

 

高爐煤氣鍋爐改造

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